7月20日8時,巴陵石化煉油部空分環保裝置廢堿焚燒工段員工楊博,巡檢時發現焚燒爐爐底漏出高溫熔融堿,須緊急搶修。空分環保車間立即報告,決定裝置停進廢堿液、停油、降燃料,用干氣維持低負荷運行,并迅速制訂搶修計劃。
9時,焚燒爐爐底開始搭設腳手架。在焊工完成爐底泄漏部位的補焊后,緊接著的“重頭戲”是給爐里面加裝隔熱的耐火泥。耐火泥對濃稠度的要求較高。
許建新是空分環保裝置工段長,從一早發現裝置異常開始,就沒離開焚燒爐半步。頂著炎炎烈日,車間管理及技術人員在裝置空地上調配耐火泥。
焚燒爐底腳手架搭設起來后有兩層樓高。怎樣把耐火泥運上去?大家短暫商議,決定由徐興負責調泥,二班班長朱黎明與班員負責用塑料桶裝好,用繩子拉至爐底,許建新與趙振斌負責往爐底漏點加泥。
附近爐溫七八十攝氏度,夾雜著陣陣熱風迎面而來,他們只能蜷縮著,側身與爐底近距離接觸。
由于耐火泥單次不能調太多,且添加后還需一定凝固時間,大家通力配合,戴著手套,逐層往爐內加泥,身體像蒸桑拿,每隔十幾分鐘就要起身透氣。
從當天19時,該裝置三組人員輪流作業,加快作業進度。朱黎明帶領班員往作業人員身上不停淋水降溫。
“這個蒸桑拿效果不錯!”夜幕中,許建新一邊自我調侃,一邊抽空倒出鞋子里的水。“全身都是水,蚊子來了都會打滑。”趙振斌笑著說。
經過3次補漏,用料約200公斤,穿孔部位漏點問題解決了。大家渾身濕透了,臉被曬得通紅。
第二天10時,廢堿焚燒工段逐步投燃料、提負荷,恢復正常生產。
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