4月30日,巴陵石化己內酰胺事業部提前完成大檢修,復產一次成功。至5月11日,己內酰胺聯合裝置已開車運行10多天,日產優質己內酰胺400噸左右。
4月9日,巴陵石化在岳陽城區的裝置停車進行為期一個月的大檢修。己內酰胺聯合裝置檢修項目1336個(不含子項),工期短、任務重、要求高。按照巴陵石化統一部署,己內酰胺事業部多管齊下,層層監控,力求安全、環保、高效、優質、經濟、文明檢修。
狠抓安全環保管理,堅持日通報、日考評制度。他們強化檢修安全教育培訓,累計有800多名外來檢維修人通過HSE上機考試或閉卷考試。事業部安環部門每天在現場巡查,拍攝違章作業情形,分類匯總分析,在大檢修調度會上現場通報、講評、考核。邀請青島安工院的HSE監理專家在現場巡視、糾正檢修中的各種安全問題。檢修期間,事業部累計通報各類問題678起,整改率100%,沒有發生一起安全事故。
該事業部在檢修前多次優化調整檢修方案,提前準備檢修物資,推行設備檢修標準化。為使項目完全受控,他們建立檢修路線圖,設置檢修看板,使檢修進度一目了然。對于不受控的檢修單位,既幫助查找并分析原因、協調促進,也強化考核。事業部的安全連鎖系統已投用12年,本次更新改造,涉及邏輯組態畫面有幾百幅,儀表拆線、接線2000多根,作業點上萬個,檢修人員加班加點,精細工作,原計劃25天的檢修時間僅用14天。
在環己酮裝置檢修中,己內酰胺事業部根據裝置現有特點予以改進,將外排污水的地下管網連接起來,集中引導至裝置事故池,再用提升泵送至廢水汽提塔蒸煮,既能回收有用物料,又使裝置的廢水COD(化學需氧量)濃度大幅下降,減輕了污水處理環保裝置的壓力。與此同時,該事業部還以大檢修為契機,在公用工程裝置上實行循環水系統優化改造,更新14臺高效節能的循環離心泵,促進電耗下降。這也是巴陵石化首個合同能源管理試點項目。
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