茂名石化以“創(chuàng)新實(shí)干,攻堅(jiān)克難”為工作導(dǎo)向,組織化工分部機(jī)關(guān)處室真抓實(shí)干,通過(guò)優(yōu)化公關(guān)、創(chuàng)新技改、細(xì)化排產(chǎn)量,克服了裂解爐、動(dòng)設(shè)備、裂解原料等制約乙烯產(chǎn)量的核心問(wèn)題,全力以赴做大乙烯產(chǎn)量,為發(fā)展提供有力支撐。他們8月份在兩套裂解裝置累計(jì)生產(chǎn)乙烯10.137萬(wàn)噸,環(huán)比7月份增長(zhǎng)5593.8噸,實(shí)現(xiàn)今年第4次月產(chǎn)量突破10萬(wàn)噸大關(guān);前8個(gè)月累計(jì)生產(chǎn)乙烯78.75萬(wàn)噸,同比提高0.89萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史同期新高。
機(jī)關(guān)踐行“寓管理于服務(wù)”
8月16日,化工分部在裂解車(chē)間會(huì)議室主持召開(kāi)了“做大乙烯產(chǎn)量專(zhuān)題會(huì)”,針對(duì)當(dāng)前裂解裝置存在問(wèn)題及做大乙烯產(chǎn)量進(jìn)行分析討論,會(huì)上分部六大處室和裂解車(chē)間一把手分別匯報(bào)了提升乙烯產(chǎn)量的具體措施,并將會(huì)上所有提到的問(wèn)題、項(xiàng)目列出清單,責(zé)任到人,馬上落實(shí)。
“這一次的攻堅(jiān)戰(zhàn),可以讓機(jī)關(guān)干部提高服務(wù)的意識(shí)和水平,是機(jī)關(guān)人員踐行“寓管理于服務(wù)”理念非常良好的平臺(tái)。”化工分部經(jīng)理許先焜說(shuō)。對(duì)此,分部每周都要開(kāi)會(huì)研究、解決影響大乙烯產(chǎn)量問(wèn)題。
各大處室真抓實(shí)干,切實(shí)執(zhí)行“會(huì)后落實(shí)、馬上就辦”的要求,緊盯生產(chǎn)不放松。8月19日,裂解車(chē)間HB-107爐開(kāi)始檢修工作,機(jī)動(dòng)處每天組織兩次碰頭會(huì),每8:00和17:30前匯報(bào)該爐檢修進(jìn)度,對(duì)于施工銜接等出現(xiàn)的問(wèn)題按小時(shí)考核,對(duì)當(dāng)天未完成或重要節(jié)點(diǎn)未完成的工作量進(jìn)行考核并及時(shí)通報(bào),并要求施工單位立即拿出措施;安環(huán)處提前做好安排,將裂解爐近年來(lái)檢修有關(guān)的違章問(wèn)題整理出來(lái),并組織裂解車(chē)間及施工單位相關(guān)人員學(xué)習(xí),確保裂解爐更高效更安全檢修。經(jīng)過(guò)處室、車(chē)間、檢修單位的加班加點(diǎn)奮戰(zhàn),HB-107爐檢修出現(xiàn)了新氣象,原計(jì)劃37天的統(tǒng)籌壓減至30天,為做大乙烯產(chǎn)量爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間。
全力護(hù)航乙烯產(chǎn)量。技術(shù)處牽頭全面評(píng)估富乙烷氣品質(zhì)與投用方式,按最優(yōu)化方案運(yùn)行,抓好原料優(yōu)化。生產(chǎn)處牽頭建立裂解裝置特護(hù)方案,明確關(guān)鍵部位重要設(shè)備巡檢要求,完善事故應(yīng)急處理預(yù)案,組織儀表車(chē)間落實(shí)好工藝設(shè)備聯(lián)鎖的投用情況,確保裂解裝置的安全運(yùn)行。機(jī)動(dòng)處優(yōu)化裂解爐檢修,保證長(zhǎng)周期、高負(fù)荷運(yùn)行,組織制定了對(duì)施工單位和裂解車(chē)間裂解爐檢修的獎(jiǎng)勵(lì)、考核措施,以保證每一臺(tái)爐子檢修按時(shí)、按點(diǎn)、高質(zhì)量完成,并組織好相關(guān)單位對(duì)裂解爐運(yùn)行過(guò)程每一項(xiàng)異常問(wèn)題進(jìn)行全面分析并做好臺(tái)賬,做好裂解爐施工協(xié)調(diào),及時(shí)發(fā)現(xiàn)制約施工進(jìn)度、施工質(zhì)量的問(wèn)題,確保各個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)縫連接。黨群工作部圍繞裂解車(chē)間、芳烴車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間及生產(chǎn)管理處調(diào)度室工作,開(kāi)展裂解裝置乙烯產(chǎn)量勞動(dòng)競(jìng)賽,促進(jìn)車(chē)間攻關(guān)解決裂解爐、動(dòng)設(shè)備、裂解原料存在的問(wèn)題和杜絕非計(jì)劃停工,提高車(chē)間管理水平和班組平穩(wěn)操作水平,截至目前,已獎(jiǎng)勵(lì)裂解車(chē)間6000元。
車(chē)間踐行“主動(dòng)工作,創(chuàng)造性開(kāi)展工作”
“CB-301壓縮機(jī)四段排出壓力低于最優(yōu)值,證明還可以繼續(xù)提升負(fù)荷,裂解爐崗位的主操如果條件允許就提升兩噸負(fù)荷!”8月19日,壓縮崗位主操韓善雷細(xì)心留意到CB-301四段排出壓力,他通知裂解爐崗位主操提升負(fù)荷。
“好的,我剛才看了爐子的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)還可以提升兩噸負(fù)荷。”裂解爐崗位主操范振鵬仔細(xì)地按了操作臺(tái)按鈕,提升了兩噸負(fù)荷,這樣使得裝置以更加飽滿(mǎn)的狀態(tài)運(yùn)行。
在大家的共同努力下,化工分部在一臺(tái)裂解大爐檢修的情況下,當(dāng)天單日乙烯產(chǎn)量達(dá)3311噸,刷新了今年乙烯日產(chǎn)量最高紀(jì)錄。8月29日、9月9日、9月10日,他們陸續(xù)刷新乙烯日產(chǎn)量最高紀(jì)錄。9月1日~10日,他們累計(jì)乙烯產(chǎn)量33077噸,創(chuàng)今年旬產(chǎn)量新高。
他們堅(jiān)持全年奮斗生產(chǎn)乙烯119萬(wàn)噸的目標(biāo)不動(dòng)搖,倒排統(tǒng)籌,關(guān)死后門(mén),將未完成的乙烯產(chǎn)量任務(wù)細(xì)化到每日3260噸的產(chǎn)量任務(wù)。裂解車(chē)間成立裂解區(qū)、壓縮區(qū)、分離區(qū)三個(gè)攻關(guān)組,落實(shí)攻關(guān)組的崗位責(zé)任,全力以赴優(yōu)化乙烯排產(chǎn)。
“攻關(guān)組改變了車(chē)間管理人員唱主角的舊觀(guān)念,吸收了班組年輕大學(xué)生和骨干班長(zhǎng),充分發(fā)揮管理人員和操作人員的集體智慧,從專(zhuān)業(yè)技術(shù)與日常操作優(yōu)化雙角度看待裝置存在問(wèn)題,有效擴(kuò)展了解決問(wèn)題的思路和視野。”裂解車(chē)間主任陳錦豐介紹說(shuō)。
每天早上8點(diǎn)30分,裂解車(chē)間組織當(dāng)班班組骨干、相關(guān)工藝員、攻關(guān)組成員一起在中控室召開(kāi)優(yōu)化攻關(guān)會(huì),主要針對(duì)系統(tǒng)存在的問(wèn)題和做大乙烯產(chǎn)量可優(yōu)化的地方進(jìn)行討論,并做出工作安排。截至目前,他們共計(jì)優(yōu)化了四個(gè)項(xiàng)目,實(shí)施了兩個(gè)技改。攻關(guān)組每天還跟蹤石腦油、輕烴等原料質(zhì)量,利用好SPYRO軟件做好相關(guān)原料的品質(zhì)測(cè)算,尋找最佳的裂解深度。為做好現(xiàn)場(chǎng)跑損的檢查工作,他們還對(duì)所有與乙烯丙烯跑損有關(guān)的安全閥、壓控閥、HBD等進(jìn)行全面排查并及時(shí)處理,同時(shí)重點(diǎn)監(jiān)控好加氫罐區(qū)丙烯、乙烯罐是否有超壓排空的現(xiàn)象。
該車(chē)間還在釘釘上建立了乙烯產(chǎn)量攻關(guān)群,定期發(fā)布與乙烯產(chǎn)量相關(guān)的關(guān)鍵畫(huà)面和數(shù)據(jù),一旦出現(xiàn)異常畫(huà)面和異常數(shù)據(jù),便立即釘主管技術(shù)人員,督促其實(shí)時(shí)解決裝置瓶頸問(wèn)題。他們還將一天分為白班、中班和零點(diǎn)班,使用釘釘全天候監(jiān)控影響產(chǎn)量的重要參數(shù),每4小時(shí)通報(bào)一次乙烯產(chǎn)量情況,并及時(shí)優(yōu)化調(diào)整相關(guān)參數(shù)。在內(nèi)部開(kāi)展了產(chǎn)量競(jìng)賽活動(dòng),凡是提出對(duì)提升產(chǎn)量有幫助的建議,經(jīng)實(shí)施有效,根據(jù)產(chǎn)量提升幅度給予500-2000元的重獎(jiǎng)。目前,車(chē)間已下發(fā)獎(jiǎng)金5000元。
員工踐行“不讓領(lǐng)導(dǎo)為我分管的工作操心”
“壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速終于提上來(lái)了!”8月21日,精心監(jiān)控DCS畫(huà)面的裂解車(chē)間1#分離主操盧師傅長(zhǎng)舒了一口氣。緊接著工藝員柯坤華又在電腦上查看了中化的壓縮機(jī)尾氣采樣結(jié)果,乙烯含量顯示為0.48%,看到這些關(guān)鍵指標(biāo)的變化,他的臉上露出了久違的笑。
今年以來(lái),1#裂解裝置膨脹再壓縮機(jī)C-400因甲烷氫生成量過(guò)剩,導(dǎo)致每小時(shí)乙烯損失增大1.68t。為此,裂解車(chē)間四班壓分班長(zhǎng)彭永喜根據(jù)CB-401系統(tǒng)運(yùn)行變化,對(duì)CB401系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化三元冷劑組份,分別對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了補(bǔ)甲烷、補(bǔ)乙烯,同時(shí)跟據(jù)CB301四段排出壓力變化,關(guān)小了CB402入口并燃料氣線(xiàn)。通過(guò)調(diào)整冷劑溫度明顯下降,大大減少了乙烯損失,每月可增加180.5萬(wàn)元。
裂解車(chē)間全體員工眾志成城,充分發(fā)揮聰明才智,積極提出對(duì)提升產(chǎn)量有幫助的建議。主任陳錦豐憑借過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)技能,大膽提出提高裂解爐產(chǎn)氣溫度的優(yōu)化措施,降低了超高壓蒸汽用量,提升了心臟機(jī)組三元制冷壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速。“金點(diǎn)子”實(shí)施后,機(jī)組超高壓蒸汽每小時(shí)下降1.5T,轉(zhuǎn)速提高了16RPM,有效增加了分離系統(tǒng)的冷量,很大程度改變了三元制冷系統(tǒng)“看天吃飯”的困境。資深工藝員吳金輝對(duì)兩套分離系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)估后,創(chuàng)造性提出了將C-400壓縮機(jī)出口尾氣部分送往2#尾氣壓縮機(jī)。經(jīng)過(guò)實(shí)施后,C-400A、C-400B轉(zhuǎn)速得到有效提升,減少了乙烯損失。青年黨員、工藝員唐裕榮、柯坤華進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析,通盤(pán)考慮,提出了優(yōu)化裝置投料結(jié)構(gòu)、將石腦油原料改為尾油原料的合理化建議,將乙烯損失逐步下降至0.48%。
目前,車(chē)間員工已提出降低冷卻水溫度、提升C-400壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速等有效措施8條,解決了急冷油塔汽油回流過(guò)高,盤(pán)油回流溫度過(guò)低等核心問(wèn)題,保證了兩套裂解裝置高負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行。
加班加點(diǎn)爭(zhēng)取檢修時(shí)間。對(duì)日常裂解爐檢修工作,裂解車(chē)間相關(guān)管理人員還加班加點(diǎn),實(shí)行上班前移半步、下班后退半步的時(shí)間表。每天,至少有4名管理人員早晨7點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工,晚上加班至零點(diǎn),為做大乙烯產(chǎn)量爭(zhēng)分奪秒。
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