齊魯乙烯收率連續兩個月位居中石化八大煉化之首
作者: 2019年06月14日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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6月10日,從齊魯石化烯烴廠傳來好消息,繼4月份乙烯收率位居中石化八大煉化之首后,5月份乙烯收率繼續排名中石化八大煉化第一,連續兩個月位居中石化八大煉化之首。 齊魯石化烯烴廠裂解用石腦油全部來自煉油廠,
6月10日,從齊魯石化烯烴廠傳來好消息,繼4月份乙烯收率位居中石化八大煉化之首后,5月份乙烯收率繼續排名中石化八大煉化第一,連續兩個月位居中石化八大煉化之首。
齊魯石化烯烴廠裂解用石腦油全部來自煉油廠,原料中輕烴組分含量多少直接影響乙烯收率,必須從源頭把控原料質量,提升乙烯收率。
經過公司多方協調,煉油廠對生產進行不斷優化,自產原料質量逐漸提高,乙烯收率明顯提升。
公司在優化自產原料提升質量的同時,根據總體物料平衡和統籌優化的原則,按照“多吃乙烷、平衡尾油、外購輕烴”的要求組織生產,從源頭想方設法優化原料結構,增加乙烷輕烴優質原料比例,組織輕烴原料有序進廠。
烯烴廠根據不同裂解爐型,對各生產裝置的工藝操作規程、操作法、工藝卡片中重要工藝參數等進行系統檢查對比,確保工藝參數適合每臺爐型。
裂解爐是乙烯裝置的重要組成部分之一,裂解溫度波動大小,直接影響乙烯收率,進而影響乙烯產量,必須規范裂解爐操作,確保爐溫在合適的范圍內。
“裂解爐出口溫度提升兩度或降低兩度,乙烯產量一小時就是一噸兩噸的變化,所以對這個關鍵指標一直抓的非常嚴。”烯烴廠裂解車間副主任馮丙坤說。
他們針對每個班組不同的操作習慣,車間技術人員每天查看各班組的參數趨勢,根據各班組不同的操作習慣,制定有效的改進措施。裂解內操員工根據車間制定的有效改進操作措施,對關鍵指標在關鍵時期必須精心調整,逐步規范員工操作。
“為了提高乙烯收率,就要控制好裂解爐出口溫度,根據不同的原料,確定不同的裂解深度,燃料氣、原料壓力波動的時候,及時切到手動,各個崗位之間要多交流多溝通,維持系統的穩定。”烯烴廠裂解車間內操王炳鑫說。
為發揮每臺裂解爐的*佳出力,經過反復研究,裂解爐運行末期的前兩天,在確保裂解爐穩定運行的基礎上,裂解溫度提高一到兩度,經過實際驗證,乙烯產量得到提高。
針對丙烯制冷壓縮機軸位移偏大問題,裂解爐攻關團隊在原有操作基礎上,進一步深度優化,制定更加詳細的操作注意事項,下發到班組培訓。員工密切關注軸位移變化趨勢,定期記錄匯報,發現明顯變化立即把情況發到“位移專題微信群”里,技術人員根據現場情況實時指導調整,全月壓縮機穩定運行。
5月6日至10日,受更換丙烯塔頂冷凝器影響,期間乙烯小時產量降低,丙烯塔頂冷凝器更換完成后,他們迅速提升負荷,增加乙烯收率高的富乙烯氣、回收氣、LNG乙烷的投入量,投入增加有效的提高了乙烯收率,乙烯產量也隨之增加,1至5月份乙烯產量超預算進度6003噸。
裂解車間還加強班組小課堂培訓力度,把中石化歷年來非計劃停工案例,制作成PPT課件,安裝到班組安全島上,班組長利用工作間隙組織員工學習,提高大家應急處理的能力,保證了裝置的穩定運行。
他們還加大工藝指標考核力度,對影響乙烯裝置收率的裂解爐的出口溫度、稀釋比、吸附壓力、脫甲烷塔的塔頂溫度等指標嚴格考核,這些指標都有了大幅提升。
經過全體員工的共同努力,5月份,乙烯裝置全月實現高負荷穩定生產,繼4月份乙烯收率位居中石化八大煉化之首后,5月份乙烯收率繼續排名中石化八大煉化第一,連續兩個月位居中石化八大煉化之首。
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