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首套轉爐氣與焦爐氣制甲醇裝置開車

作者: 2013年07月19日 來源: 瀏覽量:
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世界首套10萬噸/年轉爐氣凈化與焦爐氣提氫合成甲醇裝置在我國成功投產(chǎn)。由四川天一科技股份有限公司提供相關專利技術并進行工程開發(fā)設計的這套裝置,截至發(fā)稿時在黑龍江建龍化工有限公司已穩(wěn)定運行一個月,產(chǎn)品達到

    世界首套10萬噸/年轉爐氣凈化與焦爐氣提氫合成甲醇裝置在我國成功投產(chǎn)。由四川天一科技股份有限公司提供相關專利技術并進行工程開發(fā)設計的這套裝置,截至發(fā)稿時在黑龍江建龍化工有限公司已穩(wěn)定運行一個月,產(chǎn)品達到國標GB338-2004優(yōu)等品標準。


  該裝置將鋼鐵企業(yè)放空的轉爐氣和作燃料的焦爐氣回收利用生產(chǎn)甲醇,為鋼鐵行業(yè)有效利用轉爐氣和焦爐氣提供了一種新的模式,達到了節(jié)能減排和創(chuàng)造效益的雙重目的,具有重要的示范作用。


  據(jù)天科股份技術人員介紹,該工藝是對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的轉爐氣(一氧化碳濃度約60%)進行變溫吸附凈化和深度凈化,同時將焦爐氣進行預凈化,再進行變壓吸附提氫。凈化后的轉爐氣與焦爐氣提出的氫氣混合,將氫碳比控制在甲醇生產(chǎn)的最佳比例2.05∶1~2.1∶1,然后直接送入甲醇合成工序進行合成和精餾,得到產(chǎn)品精甲醇。


  新裝置與傳統(tǒng)的10萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置相比,省去了最高操作溫度達1200℃的高溫純氧轉化工序,工藝流程更簡化,操作條件更溫和(最高操作溫度僅350℃),裝置投資減少約15%、每噸甲醇綜合能耗降低3吉焦,年減排二氧化碳減排約13.8萬噸。


  與傳統(tǒng)的焦爐氣制甲醇工藝相比,新工藝具有三大優(yōu)勢:一是傳統(tǒng)的焦爐氣制甲醇工藝中焦爐氣在加氫精脫硫時容易出現(xiàn)甲烷化反應,造成加氫罐飛溫,導致裝置出現(xiàn)安全隱患。新工藝中焦爐氣在預凈化后提出氫氣使用,避開了焦爐氣的加氫脫硫。二是傳統(tǒng)的焦爐氣制甲醇工藝中純氧轉化溫度很高,約1300℃,對設備材質和儀表要求很高,同時還需要設置焦爐氣加熱爐。新工藝中的一氧化碳由轉爐氣提供,不需要焦爐氣進行純氧轉化,減少了設備投資和操作風險。三是傳統(tǒng)的焦爐氣制甲醇工藝中氫碳比在2.5∶1左右,而新工藝氫碳比可控制在甲醇合成的最佳比例,綜合能耗低。

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